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煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)廠家對脫硫脫硝系統(tǒng)存在問題及處理措施簡述

日期:2019-10-21 信息來源:本站

1硫酸銨結晶顆粒小及處理

1.1主要原因

主要原因是因為進入脫硫塔煙道處防腐層脫落到濃縮段,堵塞二級循環(huán)泵噴頭,使得脫硫塔濃縮段溫度太高。其次可能是液氨投入量太大,脫硫塔pH值太高,影響硫酸銨的結晶效果。也可能是由于鍋爐布袋除塵器泄露,導致煙氣中粉塵進入脫硫裝置,這時二級循環(huán)泵噴頭流通不順暢,由于堵塞造成濃縮段封閉,同時溫度升高,硫酸銨結晶顆粒太小,分離效果差。

1.2解決措施

一般脫硫系統(tǒng)在開車前,首先要進行試車實驗。脫硫系統(tǒng)檢修后,最少進行兩天水聯(lián)動試車,并對脫硫塔、循環(huán)槽進行清理。水聯(lián)動試車結束后,觀察噴頭及泵體運行情況,保證不堵塞噴頭防止堵塞。

降低對液氨的投入量,對脫硫塔進行整體的調整控制,確保脫硫塔出口煙氣穩(wěn)定。同時控制脫硫塔pH值。將一、二級循環(huán)泵的入口過濾器換成管道過濾器,籃式過濾器密閉性差,雜質顆粒會堵塞噴頭,影響出料效果。

還可以改進鍋爐除塵系統(tǒng),一般使用較為廣泛的是布袋除塵器,可以用電袋復合式除塵來進行替換,確保煙氣之后的排放達到國家規(guī)范水平和環(huán)保要求,從而大大降低煙塵對系統(tǒng)產生的不利影響。

2硫酸銨管線斷裂

2.1主要原因

脫硫塔到硫酸銨廠房的脫硫管線經常破裂,并且修復時間長,導致不能正常出料,破壞原來的結晶顆粒。一般在運行過程中硫酸銨管線的蒸汽伴熱經常存在不合適形式,最常解決的辦法就是出料后及時用水沖洗,避免對管線的封堵。但是又出現(xiàn)一個問題,由于存在熱脹冷縮的特性,特別容易出現(xiàn)管線彎頭、膨脹節(jié)、法蘭處極易拉裂等問題。

2.2解決措施

及時聯(lián)系搶修單位對管線進行連接,避免管線泄露導致出料受限。改造原有的硫銨管線伴熱方式,采用電伴熱方式來代替蒸汽伴熱,除此之外也可以在管線上另外增加膨脹節(jié)的個數(shù)。

3液氨壓力不穩(wěn)定

3.1主要原因

對于液氨的供應而言,一般情況下由于管線距離長,使得液氨壓力不穩(wěn)定,結果就是控制二氧化硫比較困難,這樣對硫銨的氧化效果同樣大打折扣。最常用的方法是用針型閥門調節(jié)系統(tǒng)液氨含量,但是當閥門在開度過小,整個操作過程比較困難。

3.2解決措施

把氨變成液氨泵,重點強化液氨泵的管理工作。另一種措施是在循環(huán)槽或者循環(huán)槽頂部處安裝壓力表,這樣可以隨時了解管線壓力的變化情況,方便工藝操作和調整。

4過濾器堵塞頻繁

4.1主要原因

鍋爐廠脫硫系統(tǒng)中循環(huán)泵的入口大多都采用籃式過濾器,工作一段時間后系統(tǒng)中的一級循環(huán)泵電流就會降低,拆開檢修后發(fā)現(xiàn)過濾器內存在例如樹脂等膠體雜質。籃式過濾器本身存在一個缺點,由于底部有間隙導致密封性差。對其進行檢修時發(fā)現(xiàn)一些過濾器中的雜質顆粒已經把噴頭堵塞。為了防止堵塞噴頭造成的影響,脫硫塔超溫,結果影響結晶出料。

4.2解決措施

首先可以更換過濾器,使用密封效果好的管道過濾器。其次分析得知過濾器入口中堵塞物主要是硫酸銨,經研究后發(fā)現(xiàn)一開始使用12mm孔徑的過濾器,經過一段時間運行后換成14mm孔徑的管道過濾。

5脫硫塔pH值過高

5.1主要原因

電廠為了保證脫硫效率,增加液氨的使用量,導致的結果是一級循環(huán)中的酸堿值變大,這時循環(huán)槽下層漿液和脫硫塔中濃縮段的酸堿值都升高。結果就是脫硫塔中顆粒結晶變小,密度增加,硫酸銨出料量降低。

5.2解決措施

可以將一級循環(huán)泵過濾器變成管道過濾器,同時減少液氨的投入量,對脫硫塔進行整體調整控制,確保煙氣出口穩(wěn)定,嚴格控制pH值。一級循環(huán)A泵酸堿值控制在5~8,C泵控制在4~6,二氧化硫值控制在20~100mg/m3。對于針型閥門脫硫系統(tǒng)液氨調節(jié),閥門開度太小時調整比較困難,即使是微調液氨的流量波動性也特別大。為了保證二氧化硫出口合格,對于同樣的液氨量,加閥后閥位為40%~50%來確保其合格,并且較為穩(wěn)定。

6脫硫塔pH值過高

6.1主要原因

目前硫酸銨存在大量不達標,含氮量低,質量差,并且市面上硫酸銨質量參差不齊,所以許多硫酸銨產品銷售不佳。

6.2解決措施

據了解含氮量大部分不合格原因是由于鍋爐除塵效果差,其中脫硫系統(tǒng)含塵量高,所以含氮量低,硫酸銨呈灰色。應該對鍋爐除塵裝置進行改造,換成電袋復合除塵設備。

7氨逃逸及氣溶膠

7.1主要原因

氨逃逸產生的原因,主要是由于氨法脫硫過程中氨水作為吸收劑,但是氨水在常溫下存在揮發(fā)性,并且受溫度及密閉性的影響。長時間放置濃氨水,會損失大量能量。揮發(fā)后的氨水不僅會降低脫硫效率,對空氣還會造成污染。所以從環(huán)保和脫硫兩個方面而言減少氨水的揮發(fā)性具有重要作用。

對于氣溶膠而言,脫硫過程中氨水一般被二氧化硫吸收,但是氨水的揮發(fā)性會和未被吸收的二氧化硫反應生成亞硫酸銨,在此過程中有大量水蒸氣,導致小液滴逐漸形成大液滴,即“氣溶膠”,結果就是尾氣排放中含有亞硫酸銨,排到大氣中分解造成空氣的二次污染。

?7.2解決措施

在氨法脫硫系統(tǒng)中放置氨逃逸監(jiān)測表,這樣可以對氨逃逸量進行及時的監(jiān)測。有助于減少液氨的投入量,減小氨的損耗,并且觀察煙氣的排放情況。或者在脫硫塔上安裝一層噴水裝置,用來解決按逃逸的問題。

新澤儀器有限公司 擁有一支長期從事在線氣體分析儀器、過程分析預處理裝置研究開發(fā)具有豐富經驗、有理想、有技術的專業(yè)隊伍。尤其是在過程分析儀器在高溫、高粉塵、高濕度、高腐蝕等惡劣工況條件下的取樣預處理方面的關鍵技術,研發(fā)的煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)、voc在線監(jiān)測系統(tǒng)、氨逃逸廣泛應用在水泥、冶金、鍋爐煙氣、脫硝、脫硫、制藥、化工、環(huán)保、石化、煤氣等行業(yè),并取得了良好的使用效果,得到了客戶的一致好評。lm

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