噴氨格柵裝置安裝在反應器入口垂直煙道中部區(qū)域,氨氣經(jīng)噴嘴射入煙道后,被來自上游的煙氣卷攜并充分混合,經(jīng)豎直煙道頂部發(fā)生兩次90度轉(zhuǎn)向后,向下通過整流格柵,進入催化劑層發(fā)生催化還原反應,脫硝后的凈煙氣流向下游的空氣預熱器。
停爐期間檢查噴氨格柵發(fā)現(xiàn)部分噴氨主分管道、支撐、導流板已不均勻吹損減薄,局部噴氨主管或分管及支撐已出現(xiàn)孔洞,兩側(cè)噴氨格柵均為中間部位較兩側(cè)吹損嚴重,最差部位主、分管道已經(jīng)被吹損削掉一半,運行中噴嘴已不起作用,在煙氣流速較高的部位,氨氣與煙氣混合不能形成均勻態(tài)勢。反應器催化劑布置的模塊,中間部位也較兩側(cè)吹損嚴重,可見煙氣流場偏差對噴氨格柵及催化劑吹損較大。當噴氨管道吹損出現(xiàn)孔洞時,造成NH3/NO:摩爾比分布不均勻,氨和煙氣混合較差,計算出理論所需的噴氨量也不穩(wěn)定,最終導致鍋爐出口氮氧化物濃度不易控制,氨逃逸率增大,實際用氨量增高,經(jīng)濟效果較差。
最主要的是從脫硝反應器逃逸的部分氨與煙氣中的SO3和Hz0反應生成硫酸氫氨,與煙氣中的灰塵一起粘附在空預器的換熱元件上,增加了空預器堵塞和腐蝕風險,空預器差壓增大,通煙受阻,影響鍋爐效率。另外氨逃逸過大時對脫硫系統(tǒng)也將造成不良后果。